Q1: 一台 FANUC0 i Mate TC 系统的数控车床移动中出现 “SV411:移动中位置误差过大”报警,怎么解决?
A1:
根据故障现象,分析产生 “SV411” 报警的可能原因:参数设置出错,当诊断号 300 中的值大于参数 1828 中的值时会出现移动中位置误差过大报警;硬件出问题,伺服电机故障、丝杠与电机脱开、伺服放大器故障等都可能出现 “SV411” 报警。首先检查参数 1828 (各轴移动中允许的最大位置偏差量)中的数值及诊断号 300 (误差寄存器值)中的数值,参数 1828 中的数值小于诊断号中的数值,参数正常。考虑是硬件方面的问题。按 [RESET] 键报警解除。手动方式移动工作台,X 轴正常,Z 轴又出现 “SV411” 报警,同时观察工作台并没有移动,但显示器上的坐标移动了。由此判断可能是 Z 轴伺服电机未转动。检查电机接线,发现伺服放大器上 CZ5 电机插头松脱。把 CX25 插头插好,手动移动Z轴,故障消除。
Q2:某 FANUC0i 系统、ai 系列伺服驱动的立式数字控制刨床,在半自动加工过程中忽然出现 414、411报警是什么原因?
A2:
FANUC0i 系统发生 411 报警的含义是移动过程中位置遍差过大;414 报警的含义是数码伺服报警(Z- Axis DETECTION SYSTEM ERROR)检查 Z 驱动器显示“8”,表明 Z 轴报警可能的原因是 Z 轴过电流过热或 IPM 扼制电压过低。利用系统诊断参变量 DXN200 检查发现 DGN200bit5=1,表明 Z 轴驱动器过电流。依据以上诊断、检查,确认故障原因是 Z 轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统为半闭环结构,维修时脱开了电机与丝杠间的联轴器,手动转动丝杠,发觉该轴运动非常困难,由此确认故障原因在机械部分。进一步检査机床机械部分,发觉 Z 导轨外表无润滑油,检查机床润滑油系统的定量分油器,确认定量分油器损坏。更换定量分油器,使导轨润滑充分,再次开机试验,报警消失,机床正常工作。
Q3:某加工中心,为 FANUC Oi MD 系统,在加工过程中,突然停机,CRT 显示 401、410、420 报警,如何解决?
A3:
报警 410、420 的含义是 X 轴和 Y 轴停止时的位置偏差过大,其可能的原因有:位置偏差参数设定错误;输入电源电压太低;伺服电机不良;电机的动力线和反馈线连接故障;机械负载过大;速度控制单元故障以及系统主板的位置控制部分故障等。考虑到本机床 X 轴和 Y 轴速度控制单元同时存在报警,因此故障一般都与速度控制单元的公共部分有关。通过检査伺服驱动器电源、速度控制单元辅助电源、速度控制单元与 CNC 的连接等公共部分,未发现不良,初步判定可能是系统主板的位置控制部分不良引起的。考虑到现场有同类机床,为维修提供了便利。通过替换主板,确认了故障是由于系统主板不良引起的,直接更换主板后,故障排除,机床恢复正常。
Q4:FANUC 系统 433、438、9051报警,加工中心开机后无动作,拔掉放大器X轴主电源后其他轴手轮可控制如何解决?
A4:
433报警,伺服模块控制电压低,检查模块上 CX29、CX19 电压是否正常。438 报警,电机电流高,检査编码器连接是否异常,伺服驱动板损坏,伺服电机异常。9051 报警,电源模块控制电压低,检查 CX29。拔掉放大器 X 轴主电源后其他轴手轮可控制,应该是属于 X 轴电机或接线问题,用互换法,把 Y 轴电机换到 X 上,故障发生在 Y 轴上,经检查是 X 轴电机连接线坦克链处,电缆出现疲劳损坏,轻微短路,重新连接后故障消除。
Q5:一台立式加工中心,配 FANUC0MD 系统,开机经常会出现以下报警:409、414、424、434。开关几次后可消除。几乎每天开机都会出现,如何解决?
A5:
409 报警,伺服电机、CS 轴出现异常负载;414 报警,驱动器异常电流报警;424 报警,数字伺服系统错误;434 报警,驱动器控制电压过低报警。刚开机时出现故障,开关几次后故障消除,说明不是硬件或参数的故障,原因可能为主电源问题或者是线路连接不良,经检查主电源电压正常,外围电路连接也没有问题,用气枪把灰尘吹掉,故障消除,故障是灰尘造成电路板连接不良造成的。
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