一、工程概况
某中压天然气管道管道工程设计压力为0.4MPa,工程总长约17900米,整体试压包含三个部分,张秀庄门站所连接管道、丰登坞门站所连接管道、李钊庄门站所连接管道,其中主管道包含DN200无缝钢管1200米、DN300无缝钢管13000米,DN400无缝钢管4700米;系统包含分支阀门27个。
二、编制依据
1、《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006);
2、《城镇燃气输配气工程施工及验收规范》(CJJ33—2005);
3、《原油和天然气工程设计防火规范》(GB50183—93);
4、《石油工程建设施工安全规定》(SY6444—2000);
5、《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009);
6、《油气长输管道工程使馆及验收规范》(GB50369-2006
);
三、主要参数
1、管道介质及设计压力:介质为天然气,设计压力为0.4MPa。
2、包含DN200无缝钢管1200米、DN300无缝钢管13000米,DN400无缝钢管4700米;系统包含分支阀门27个。
3、本次严密性试验采用压缩空气为试验介质。
四、施工准备
1、试压方案及技术交底
由业主召集监理单位、施工单位及相关单位对试压工作进行技术交底,并形成会议纪要。
2、施工机具及材料
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电焊机 | BX1-400 | 1 | 台 | |
2 | 螺杆空压机 | 200KW | 1 | 台 | |
3 | 压力表 | 电子表 | 2 | 块 | |
4 | 气焊 | 1 | 套 | ||
5 | 薄铁盲板 | 8mm 厚13块,10mm厚8块 | 21 | 块 | 钢板制作 |
6 | 法兰盲板 | DN50 | 20 | 块 | |
7 | 球阀 | DN25 | 8 | 个 | |
8 | 螺栓松动剂 | 2 | 罐 | ||
9 | 水泵 | 30KW | 台 | 2 | |
10 | 橡胶垫 | 片 | 35 | ||
11 | 挖掘机 | 0.5方斗反铲 | 台 | 1 | |
12 | 黄油 | 袋 | 2 | ||
13 | 扳手 | 套 | 3 | ||
14 | 组装打压管 | 套 | 2 | ||
15 | 车辆 | 1 | 辆 |
3、成立试压领导小组:
为了保证本次管线试压的顺利进行,特成立丰润区中压天然气管道工程试压领导小组,并分工如下:
组长: 对本次试压工作负全责;负责本次试压工作中技术把关、上下协调、原始资料记录;
副组长: 负责本次试压工作中的现场管理和应急处理;
成员: 负责本次试压工作中的现场操作、巡检和信息反馈。
人力资源配置:焊工3人,力工5人,计划工期15天。
五、安全措施
1、成立安全领导小组
为确保本次试压工作安全可靠,特成立丰润区中压天然气管道工程试压安全领导小组,并分工如下:
组长: 负责本次试压工作中全面安全工作;
副组长: 负责整段线路及行人安全工作;
组员: 负责整个工程的实际操作安全。
2、试压前向施工人员培训安全及注意事项及措施。
3、试压前将所有阀门井井盖揭开通风2小时,空气流通后方可下人操作。
4、试压前必须对管道及阀门井进行检查,其开闭状态应符合要求,试压段不得进行其它作业。
5、参加试压全体人员听从指挥,在试压整个过程中保持通讯联络畅通。
6、严密性试验时空气应排放平稳,以4~5m/s为宜,
7、紧急预案:(1)试压前安排专人负责医疗、组织人群疏散,运送伤员,并安排专车随时待命,一旦发生事故,能及时准确送到医院。(2)设立应急抢险小组:负责事故发生时的抢险救援、联络工作。(3)应急小组成员:1、组长:王玉生负责事故发生时的指挥抢险救援、联络、现场处置工作。2、副组长:罗磊 协助组长工作,并与现场医院、公安等相关单位取得联系。3、成员:天然气试压的所有成员现场待命。4、应急小组配备抢险车一辆。
8、成立由工程施工经理田英为首的安全领导小组,编制安全防护措施,制定安全准则,检查和通报安全实施情况。
9、加强安全教育,入场人员必须经“三级”安全教育培训,做好各特殊工种的安全技术交底。
10、一切施工机械必须保持完好,不得带病工作。
11、施工作业人员要注意安全,防止空中物件落下伤人和车辆伤人。
12、危险地段必须有明显的安全标志,防止意外事故发生,沟边要有防护围栏,夜间要作安全警示带。
13、现场配备灭火器两个,一经发现火情,以便及时扑救。
14、施工现场设置一名专职安全员负责现场安全,及时处理有关安全事故,随时增补及加强安全措施。
六、施工方法及技术要求
1、在张秀庄门站试压地段中压燃气管道上分别安装全套试压装备。试压前压力表应进行校验合格,试压开始后在安装压力及温度计位置搭设简棚,避免阳光直接照射在压力表及温度计上。
2、严密性试验在土方完成后进行,根据现场实际情况采取整体试压,采用空气试验介质。试压范围是新军屯段、丰登坞段、李钊庄全段。
3、将所有末端阀门找到并且在阀门口加装6-8mm厚钢制盲板,张秀庄、丰登坞、李钊庄门站处与设备连接管道加装8mm厚钢制盲板,末端法兰盲板处维持原状。
4、挖出丰登坞段及新军屯外环处末端放散阀门进行观察。
5、启动张秀庄门站的空压机打压达到0.1Mpa,开始检查沿线管路,准备洗衣粉水对法兰借口处进行逐段试漏,无泄漏时逐段打开沿线阀门。有泄漏时及时停机进行处理,放散泄漏处加装法兰盲板。
6、逐段阀门开启后,无泄漏开始升压至严密性试验压力0.46MPa,稳压24小时进行观察记录。严密性试验修正压力降小于133Pa为合格。
7、张秀庄处试压无泄漏后将设备移至李钊庄门站进行试压,试压顺序及方法与张秀庄段相同。
5、试压要求:
(1)当管内压力开始上升到结束时,此过程中的关键数据都要记录。
(2)每次平衡期间,应记录数据(压力、温度)进入强度及严密性试验后要记录压力、温度及其它异常情况。强度试验时,每10分钟记录一次;严密性试验时每1小时记录一次。压力表的读数保留两位小数;温度计保留一位小数。
(3)试压沿线巡检人员要随时巡查,发现异常情况立即报告,并告诉行人注意安全。
(4)在张秀庄段及李钊庄门站设立采集点由王玉生负责记录。
七、施工时间安排
2014年10月1日开始正式试压,其中10月1日至10月3日为材料准备时间,10月4日开始加盲板做管线处理工作,10月6日使用空压机升压新军屯丰登坞段管线,10月9日完成新军屯、丰登坞段管线试压,10月10日准备李钊庄段压力试验,10月11日李钊庄段压力试验开始,10月12日李钊庄段试压结束,配合质监站验收至10月15日。