图2 凸轮轴位置无变化
(3)作动缸组2排气凸轮轴调节执行器,正常响应。拔下缸组1 的排气凸轮轴调节电磁阀插头,连接试灯测试,作动缸组1排气凸轮轴调节执行器,试灯能点亮(图3)。
图3 试灯点亮
(4)拆下缸组1排气凸轮轴调节电磁阀,测量线圈电阻2.3Ω,正常。怀疑电磁阀内部卡滞,将缸组1与缸组2的排气凸轮轴调节执行器对调,试车故障依旧。通过上述测试,验证缸组1排气凸轮轴调节电磁阀及信号没问题。此时怀疑凸轮轴调节执行器本身或油路故障,拆开正时罩,检查执行器及油路正常,但是感觉缸组1排气凸轮轴调节执行器回位不好且旷量较大(图4)。
图4 检查缸组1排气执行器
(5)将缸组1与缸组2的排气凸轮轴调节执行器对调(二者配件号相同),结果是故障转移,故障码变为“P0019-00,曲轴位置与排气凸轮轴位置不合理,缸组2”,同时发动机抖动。装回原缸组2排气凸轮轴调节执行器,对缸组1排气凸轮轴调节执行器更换新件,发现存储故障码“P0300-00,检测到发动机缺火”。观察数据流显示缸组1在凉车状态下失火不明显,热车失火严重(图5)。
(6)检查缸组1的点火线圈共用搭铁线正常,测量缸组1的汽缸压力均比缸组2低100kPa。分析缸组1出现了共性问题,怀疑配气正时不正确,检查配气正时记号未见异常,检查两个次级链条长度一致。
(7)安装配气机构试车故障依旧,测量缸组1排气背压,怠速时压力表指针几乎不动,加速2000r/min时指示5kPa,背压正常。怀疑ECM模块喷油器信号有问题,ECM有一个65V的升压电容,65V接至喷油器线圈正极,ECM控制各喷油器线圈负极,喷油器打开之后以12V保持开启。测量ECM输出的喷油器波形,正常。
(8)将缸组1与缸组2喷油器对调,故障依旧。用示波器分别测量故障车1缸上止点曲轴位置与排气凸轮轴位置信号对应关系(图6),再测量一辆正常车(图7),发现故障车错位大约两个齿(12°)。