(3)混合动力工作模式 C,在车辆高压电池组电量比较低而整车需要动力的输出,也比较低的情况模式下,三缸发动机带动电机一进行发电,电机二则可以利用电机一发的电能驱动车辆,多余的电能将存储在动力高压电池组内。如图 9.
此车的高压电池组额定电压是 330V,可以通过家用的慢充给整车充电, 直到整车充满以后自动断慢充,建议整车每周至少进行一次完整慢充,在纯电的模式下,车辆大约可以行驶 80 公里左右,而这台车已经停放了好几个月没有使用和充电,再加上车辆年限比较老,自然就更容易产生故障了。
此车采用的是 3 缸自然吸气汽油发动机,最大功率为 50KW;电机一(MG1)既是作为启动发动机时候的起动机,在发动机运转时转换为发电机, 最大功率是 25KW。电机二(MG2)在车辆行驶的时候可以介入动力输出,在车辆滑行或者刹车的时候,电机二有电动机转换为发电机,进行能量回收,电机二的最大功率为 50KW。
故障检测与维修
根据这台车辆的故障现象,以及上面对车辆检测所读取到的故障信息,基本可以确定导致该车不能上电的故障原因和高压系统有关。既然系统报绝缘故障,那就要对高压系统进行检测,先要区分是动力电池的绝缘故障还是负载绝缘故障。关闭点火开关,断开低压普通 12V 蓄电池的负极,拆下动力电池低压控制端,对动力电池输出端的负载端进行绝缘测试:用绝缘表对负载端进行检测,检测控制器上高压测接插件正极、负极对控制器外壳的绝缘电阻,正常值要大于 20MΩ,检测结果为 86.5MΩ和 214MΩ,如图 10、图 11 所示,既然测量结构都大于标准值,便可以确定负载侧正常,故障在动力电池内部,主要原因为:
1、电池到控制盒之间的线路有绝缘故障;2、电池内部存在故障。本着先易到难、由外到内的原则,先对连接线路进行检测,断开高压系统的维修开关、低压电池负极,停放 10min 后,用万用表检测确定高压电池输出端正、负极对地没有电压,然后将电池输出的正负线与高压力控制盒断开,用绝缘表检测电池输出线路绝缘电阻在正常范围,所以基本可以确定是电池内部故障。
该车由 100 块串联的磷酸铁锂电池组成的电池组,串联电压为 330V。通过以上判断,分析故障在高压电池内部故障,只有拆卸高压电池进行检查。在这里说明下拆装动力高压电池的注意事项:要把人身安全放在首位,确保不能带电作业,必须遵循下列步骤:
1、关闭点火开关后拔出点火钥匙放在口袋,以防止别人无意启动车辆。
2、打开车辆后尾箱,戴好防护绝缘手套,按照车辆维修手册指导拔出车辆动力电池维修开关手柄,(要将拆下的维修手柄保管好,防止其它维修人员装上,原则上一台车辆一个主修人员,上电通电都要有主修人员来确定)。
3、拆下车辆低压 12V 电池负极端子,保证车辆低压电断开,这时会听到动力电池控制器内部继电器的释放响声。
4、拆电池停放大约 10min 后,(让变频器内的高压电容的电量释放)在用万用表对动力电池组高压线输出端进行检验以确定没有电压存在。
5、再次分别检查动力电池的正、负极,对地没有电压或小于 3V,这时才可以对动力电池进行检测和维修处理。
遵循以上步骤将车辆动力电池从车上拆下,发现由于车辆比较老旧致使高压电池外壳与车体锈蚀密封不好,电池内部进水,进一步检查发现有两组电池严重损坏,如图所示,和车主沟通以后,考虑需要降低维修成本,所以外购两组旧电池进行更换,在这里说明下只要更换电池模组,并且对电池组进行均衡和充、放电处理,确保单格电池的电压差不能大于 0.03V,更换后在装车前都要对电池模组进行检测,检测确定后正常才装车,装车后故障排除, 读取没有故障码,仪表的 OK 指示灯点亮。经过试车确定车辆的故障已排除。