故障现象:小松PC240LC-8M0动臂自然下降过大。
检查原因:小松PC240LC-8M0动臂保持阀内先导滑阀过度磨损。
故障分析:油脏(6000小时未换油),使先导滑阀过度磨损,B室内压力油始终通过先导滑阀流回油箱。手柄中立时,由于B室内压力油的压力被节流口a降低,提动头2始终打开,动臂缸底端的保持压力油不再被提动头2封闭,导致动臂自然下降过大。
故障处理:更换动臂保持阀后自然下降恢复正常。
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小松PC240LC-8M0挖掘机动臂保持阀原理讲解:
动臂保持阀安装在主控制阀至动臂缸缸底的油口处。当动臂操纵杆处于中位时,该阀防止动臂缸缸底的油液在自重作用下经动臂主阀阀芯返回油箱,防止动臂自然下降。
小松PC240LC-8M0挖掘机动臂保持阀工作过程:
1、动臂提升时
当动臂操纵杆处于提升位置→动臂提升PPC油压将动臂主阀阀芯推向左侧→主泵高压油通过主阀阀芯1作用在由提动头5的外径dI和阀座直径d2之差(dl-d2)形成的环形作用面A上→此时,若油压作用力高于弹簧4的弹力,提动头5被高压油推向左侧→泵高压油通过动臂保持阀油口B进入动臂缸缸底。缸头低压油通过主阀阀芯l返回油箱→动臂提升。
2、当动臂操作杆在中位时
动臂操作杆回至中位→动臂主阀阀芯l在弹簧6、7作用下回至中位→通过节流口a进入提动头5背部的油流被先导滑阀2封住→在自重作用下产生的液压缸缸底的压力油作用在提动头5的外径dI和阀座直径d2之差(dl-d2)形成的环形作用区A的右侧,此作用力与弹簧4的合力,将提动头5向右推动,截断液压缸缸底至主阀阀芯1的油路→动臂保持不动,防止自然下降。
3、动臂下降时
当动臂操纵杆做"下降"动作→动臂下降使PPC压力分别作用于,至动臂主阀阀芯左侧→动臂控制阀阀芯向右移动→主泵压力油通过动臂主控阀阀芯进入动臂缸缸头,流入动臂保持阀先导滑阀2→推动先导滑阀2向上移动→来自动臂缸缸底的压力油从节流口a,经过b腔和节流口C流回油箱→b腔内油压下降→腔内油压低于油口B的压力时→提动头5向左打开-缸底油液通过B口、A口和主阀阀芯l→回油箱→动臂下降。
4、当缸底产生异常高压时
当动臂缸底部产生异常高压时,油口B内的油压向右推开单向阀6,异常高压传至安全阀3使其打开,此高压油流回油箱,保护了液压缸及油管。