除氧器水位标尺
四、除氧器技术规范1、除氧器结构参数
除氧器结构型式表:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 除氧器型式 | 卧式、无头、喷雾式 |
2 | 除氧器型号 | SSD-2010/235 |
3 | 除氧器总容积 | 357 m3 |
4 | 除氧器有效容积 | 235 m3 |
5 | 除氧器最大出力 | 2010t/h |
6 | 内径 | 3800mm |
7 | 长度 | 32668mm |
8 | 壁厚 | 28mm |
9 | 净重 | 124215kg |
2、除氧器技术参数
除氧器技术参数表:
序号 | 项 目 | 参数值 |
1 | 设计压力 | 1.48MPa |
2 | 设计温度 | 381℃ |
3 | 最高工作压力 | 1.314MPa(a) |
4 | 最高工作温度 | 400.5℃ |
5 | 单个喷嘴额定出力 | 100t/h |
6 | 安全阀起座压力 | 1.4MPa |
7 | 安全阀通流量 | 126.876t/h |
8 | 出口凝结水含氧量 | ≤5μg/l |
9 | 进口处凝结水温度 | 140.8℃ |
10 | 出口处凝结水温度 | 187.9℃ |
3、水质要求
除氧器的给水品质要求表:
序号 | 项目 | 参数值 |
1 | 阳离子导电率(25℃) | ≤0.15μs/cm |
2 | PH值 | 8~9 |
3 | 硬度 | ≈ 0 mmol |
4 | Fe铁离子 | ≤ 10 μg/l |
5 | Cu离子 | ≤ 3 μg/l |
6 | SiO2 | ≤ 15 μg/l |
7 | 溶解氧 | 30~200μg/l |
1、概述
1.1在机组启停过程中负荷小于15%BMCR时,除氧器定压运行,借助辅汽将除氧器压力维持在0.147 MPa。
1.2当四抽压力满足要求时,切换至四抽供除氧器汽源,进入滑压运行阶段。
1.3正常运行时用主机四段抽汽维持除氧器滑压运行,滑压运行范围是0.147MPa至1.314MPa。
1.4在事故或停机情况下,负荷下降至20%BMCR时,汽源由四抽切为辅汽带,维持0.147MPa定压运行。
1.5除氧器水位的调节主要通过两路除氧器上水调阀(并有电动旁路)来完成,并设有水位联锁和保护装置。
2、除氧器启动
2.1启动前检查与准备
(1)检查并确认凝结水系统运行正常,凝结水水质合格,辅汽压力和温度等满足要求,除氧器的水位变送器和就地水位计已正常投入,水位连锁保护试验正常。
(2)检查关闭以下所有阀门:放水阀、给水前置泵进水阀、高加排气阀、充氮阀、高加疏水阀、四抽至除氧器的电动隔离阀、辅汽至除氧器的电动隔离阀、两路除氧器的水位调节阀和旁路阀;
(3)检查开启以下阀门:两路除氧器上水调阀前后手动阀、辅汽供除氧器电动阀手动阀、除氧器放水电动阀手动阀、除氧器的启动排空阀、连续排空阀。
(4)辅汽及四抽供汽管暖管,疏水。
2.2上水加热
当凝结水系统冲洗合格后方开始除氧器上水。
除氧器冲洗可与给水系统的冲洗同时进行,除氧器出口给水含铁量≤50μg/l,悬浮物含量≤10μg/l时,冲洗合格。
开启除氧器上水调阀向除氧器上水至正常水位,然后将除氧器上水调阀投入自动,除氧器上水调阀自动维持除氧器水位在设定值。
上水完毕后缓慢开启辅汽至除氧器的供汽调阀,除氧器升温升压。除氧器加热过程中,注意控制升温升压速度,防止除氧器振动。温升率控制在30~40℃/时左右,升压速率小于2Kpa/min,将除氧器水温加热到锅炉对上水水温的要求。
当除氧器压力接近0.147 MPa时,将除氧器的压力调节阀投入自动,除氧器压力调阀自动维持除氧器定压运行。
当除氧器水温达到111℃,根据给水的溶氧量可关闭除氧器的启动排气门,调整连续排气门的开度,减少汽水损失。
当锅炉上水时,除氧器处理的水量增多,这时特别注意除氧器的振动,进水量不可突然增加过多。
3、除氧器运行
3.1除氧器的汽源切换
当四抽压力高于除氧器的压力时,开启四抽电动隔离阀,维持略高于0.147MPa的压力运行,将除氧器的汽源切换为四抽带。在辅助汽源退出运行后,供汽管上的疏水门应开启,使辅汽供汽管道始终处于热备用状态。
当切换完毕后除氧器进入滑压运行阶段,当机组负荷大于20%时,四抽抽汽供除氧器电动隔离阀开启后,确认四抽管道上的疏水阀关闭。
3.2除氧器的“返氧”和“再生沸腾”
无论采用定压还是滑压运行的除氧器,在负荷发生变化时,均有可能产生“返氧”或“再沸腾”现象,尤其滑压运行的除氧器发生的可能性更大。
当负荷上升时,除氧器内压力随之上升,而除氧器内的水温变化滞后于压力的变化,不能立即升高,而变成欠饱和水。由于气体在不饱和水中的溶解度大于在饱和水中的溶解度,于是已经析出的气体又重新返回到给水中,使除氧效率下降,此即“返氧”现象。
“返氧”现象的发生不会造成给水泵发生汽蚀。在运行中除氧器的压力激增的可能性较小,而压力突降则经常发生,这时易发生除氧器的“再沸腾”现象。除氧器的再沸腾的机理在于不同压力下水的饱和温度不同,较高的压力对应较高的饱和温度。当除氧器的压力突降时,给水温度大于给水在该压力下的饱和温度,使给水发生汽化,即“再沸腾”。根据热力除氧原理,给水发生再沸腾时,其除氧效果更好,但此时给水泵发生汽蚀的可能性增大,故滑压运行的除氧器应特别注意避免压力突降。
3.3除氧器排汽量的调节
除氧器排汽量的多少直接与除氧效果和经济性相关,其排氧门的开度过大,排汽损失加大;过小则降低除氧能力,其开度必须经过现场运行调整后确定。
我厂除氧器只有在机组启动阶段,对给水进行除氧,较高负荷时排氧门全关,进行连续排气至凝汽器。
4、异常和事故处理
除氧器运行中的典型事故主要有压力、水位异常、除氧器振动等。
4.1除氧器压力异常
除氧器压力异常表现为压力的突升和突降。
压力突升的原因,可能是除氧器的进水量突降、机组超负荷运行、高加疏水量大、除氧器的压力调节阀失灵等。发生压力突升时,应立即检查原因,并作相应处理,必要时可手动调节除氧器压力,避免除氧器超压运行持续。
当除氧器压力突降时,应立即检查除氧器的进水量、压力与负荷是否适应;若加热汽源是辅汽,注意监视辅汽压力调节阀的动作是否正常,必要时可手动调节。
4.2除氧器水位异常
除氧器水位异常变化主要是由进、出水失去平衡和除氧器内部压力突变引起的;这时应找出主要因素并针对处理,不可盲目调节,防止除氧器满水。
4.3除氧器停运
正常停机时,随着机组负荷的降低,除氧器的压力、温度和进水量逐渐下降,当负荷降到20%时,除氧器汽源切至辅汽,维持除氧器定压0.147MPa运行。并监视除氧器水位、压力和温度与机组负荷相适应,根据需要减少除氧器的上水量至零,并退出除氧器加热装置。
六、 除氧器停运保养停运在一周以内者,可以稍开备用汽源,并关闭其它各种汽、水进出阀,进行热态保护,内部压力可维持在0.02MPa。
较长时间停运(一周以上)应放净内部积水作充氮保护,维护充氮压力0.02MPa或用其它保护措施(将器内吹干放防腐剂等)。以防除氧器内壁受氧气或其它有害气体的侵蚀。
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