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北极星大气网讯:摘要: 某电厂W型火焰锅炉燃用高灰分无烟煤,SCR脱硝反应器催化剂、导流板、整流格栅、支撑钢梁积灰严重,造成了流场不均匀和催化剂堵塞,影响了SCR脱硝系统的性能。根据运行经验和CFD技术,分析得出SCR脱硝装置积灰的原因是设计不合理、催化剂选型不合理、流场不均、吹灰效果不佳、长期低负荷运行和燃煤灰分远超设计值。通过采用烟气流场优化及1∶10物理模型试验,对导流板、整流格栅和顶部烟道进行了改造,同时将蜂窝式催化剂更换为板式催化剂,加装声波吹灰器。改造后运行3个月,对脱硝装置进行内部检查,反应器水平烟道、导流板积灰明显减少,整流层未见积灰,催化剂表面和孔隙无积灰、堵塞现象,证明所采取的各项措施有效解决了SCR反应器内积灰、催化剂堵塞问题。
0 引言
目前, 燃煤电厂对氮氧化物的脱除多采用SCR 技术。某电厂2×300 MW 机组采用东方 锅炉厂生产的W 型火焰锅炉,所配套的SCR脱硝装置(简称SCR)采用高灰段布置[3]。由于长期处于高尘烟气下, 该厂SCR 反应器发生了严重积灰。本文通过对高尘烟气条件下SCR 反应器不同部位积灰原因分析, 提出了燃用高灰分无烟煤W 型火焰锅炉SCR 脱硝装置预防积灰的措施。
1 概况
某电厂2 台机组SCR脱硝装置分别于2009 年5 月和10 月投入运行。锅炉燃煤特性、SCR 脱硝装置参数、催化剂参数分别如表 1 、表 2和表 3 所示。该电厂SCR 脱硝系统积灰部位包括: 催化剂本体、整流格栅、导流板及支撑钢梁。由于催化剂堵灰分布不均,造成局部烟气流速过高或过低,高流速区催化剂磨损增大,甚至出现穿孔或垮塌,而低流速区催化剂被灰彻底堵死。整流格栅孔积灰存在全堵或半堵情况,堵灰无法通过常规手段清扫或清除。导流板积灰主要集中在其中间支柱的部位。
2 积灰原因分析
(1)实际燃煤灰分严重超出设计值。某电厂燃用当地劣质无烟煤, 原设计煤种灰分Aa r 为32.62%,校核煤种灰分Aar 为34.38%,SCR 脱硝装置入口烟气含尘质量浓度设计值为40.4 g/m3;实际燃煤灰分Aar 为40.53%~45.81%,烟尘质量浓度为56~70 g/m3,比设计值增加40% 以上。烟气灰含量越高、流速越低,灰颗粒在SCR 反应器内的聚集作用就会越明显,因而某电厂催化剂发生堵灰问题存在一定的必然性[4-6]。
(2)催化剂选型不合理。SCR 脱硝技术的核心是催化剂[7-9],文献[10]指出,当烟尘质量浓度小于30 g/m3 时宜优先选用蜂窝式催化剂,当烟尘质量浓度>40 g/m3 时宜优先选用平板式催化剂。某电厂烟尘质量浓度已达56~70 g/m3,大大超出了蜂窝式催化剂的应用范围,在防堵灰方面已经不适合采用蜂窝式催化剂。
(3)SCR 反应器烟气设计流速偏低。某电厂SCR 反应器截面设计较大, 根据设计煤质计算,反应器空塔流速为4.1 m/s,不利于烟气对飞灰的携带作用,加之烟气灰分较高和粘度较高,相较其他电厂脱硝系统,机组在低负荷运行时水平段烟道及导流板水平段积灰较多。另外,电厂长期低负荷运行,高粘度灰易出现板结,无法依靠系统运作将积灰带走。
(4)流场不均。某电厂烟气经过整流格栅后流线不规整, 在防积灰板下游存在较强的回流区;在催化剂层前,气流速度存在高速带与低速带相间布置。
(5)SCR 脱硝反应器入口导流板设计不合理。导流板支架结构占用流动空间较大,导流板支架的加强板后方易形成涡流,造成导流板上容易发生灰沉降,积灰在导流板上形成波浪般的形态。
(6)反应器入口罩与整流格栅夹角较小。反应器入口罩与整流格栅夹角为12°,且反应器入口罩后墙顶部与整流格栅高度只有100 mm,空间较小,容易产生积灰。
(7)设计时未对SCR 反应器内的支撑、钢梁、支架等工字钢结构进行包覆处理。未经包覆的内部构件处形成烟气涡流,造成工字钢两侧积灰严重, 且在工况变化或吹灰时该处积灰易掉落。一旦积累形成大块, 并掉落到催化剂表面时,掉落的块灰不易粉碎,直接堵塞了催化剂孔道,形成了局部区域的大团堵灰。
(8)吹灰器吹灰效果不佳。SCR 反应器每层仅安装了3 个蒸汽吹灰器, 吹灰器每8 h 投运1 次,蒸汽吹灰器不能完全覆盖催化剂,存在吹灰死角,部分催化剂表面的灰不能及时得到清除。
3 改进措施
3.1 SCR 流场优化改造
3.1.1 流场优化改造前CFD 计算结果
(1)数值模拟边界条件。数值模拟范围以省煤器出口烟道为进口边界,以SCR 脱硝反应器出口烟道为出口边界。模拟计算认定进口边界的烟气速度及温度分布均匀,经过水平烟道、转向烟道、竖直烟道及进入SCR 反应器的过渡烟道后,不同的导流板及整流格栅布置方式会对烟气的发展产生不同的影响。本文通过第1 层催化剂层前500 mm 处的8 排8 列共64 个测点来判定SCR脱硝系统的烟气流场发展情况。以下速度、浓度及温度偏差计算数据均取自第1 层催化剂层前64 个测点。模拟计算不考虑烟道桁架、内撑杆、节点板、挡板门及积灰等因素的影响。
( 2) 流线分布。优化改造前额定工况条件下SCR 烟气脱硝系统中烟气的流线分布如图 1 所示。由图 1 可见,优化改造前烟气经过整流格栅后流线很不规整,整流格栅钢梁上的防积灰板迎着气流方向,导致烟气在防积灰板下游的部分整流格栅区形成较强的回流区, 回流区发展到第1 层催化剂层前仍然得不到消除,导致烟气流线与第1 层催化剂层垂直方向的夹角大于10°。
(3)速度分布。优化改造前额定工况条件下第1 层催化剂入口截面处的气流速度分布如图 2所示。经计算得出第1 层催化剂入口截面上气流速度相对标准偏差为22.7%,大大超过文献[11]关于SCR 反应器内第1 层催化剂入口截面流速相对标准偏差应不大于15% 的要求。由于4 排整流格栅钢梁防积灰板的作用,在催化剂层前形成了烟气速度高速带与低速带相间布置的局面,严重影响了气流分布的均匀性,速度过高会造成催化剂冲蚀和磨损, 速度过低会造成催化剂积灰和堵塞,从而影响催化剂的寿命和脱硝性能[12]。
(4)催化剂层前浓度和温度分布。优化改造前第1 层催化剂入口截面上氨体积分数相对标准偏差为2.9%,温度最大绝对偏差不高于2℃,满足技术规范的要求。
3.1.2 SCR 流场优化改造方案
(1)导流板改造。导流板的布置形式、结构和数量对SCR 反应器流场分布具有直接影响,直接关系到SCR 反应器烟气速度的均匀性,并影响到烟气温度场及飞灰的分布[13-17]。根据CFD(计算流体力学) 数值模拟计算和物理模型试验结果,对反应器入口导流板重新布置,采用薄板型式, 增加导流板的数量, 改变导流板的支撑型式,防止产生烟气涡流;竖井烟道上部弧形导流板半径由345 mm 增加到600 mm,同时将导流板水平段尾板长度由465 mm 缩短至300 mm;在水平板下方加装1 组向下倾斜15°的导流板,进一步提高水平烟道和导流板水平段上部的流速。斜烟道入口处导流板数量由3 块增加到11 块。流场优化改造前后反应器结构如图 3 所示。