话说保压3天后发现压力并没有减少,那就奇怪了,既然冷凝器和蒸发器都没漏,那制冷剂凭空消失的不成?本机型号为HAIER BCT-196TMZL,冷凝器接口处判断是铁管,蒸发器接口处判断冷冻为铝管,冷藏嘛....应该是铜管管他呢,既然高低压都不漏,那有可能从焊接处漏了吧...那就按国强版主的步骤进行下一步,清空管道内的水分,首先是高压部分,打开过滤器细口处,这回不焊开了,直接剪断(怕冷冻油又烧着了),将上面的转接头接表阀一端,另一端接高压管,开气,先吹个5分钟再说。吹完之后,到低压端,毛细管剪开,焊上3号铜管转6号铜管接表阀,回气管也接一个表阀,关紧回气管表阀,打开毛细管表阀,等压力到1.3Mpa(我的氮气减压阀开到了1.3Mpa)后,迅速打开回气管表阀,嚯!好家伙,吹出来一堆水汽,重复了好几次,还是会有雾状的不知道是水还是冷冻油出来,一直吹到基本没有东西出来了我才罢休,不过一瓶氮气也快用完了,当时太兴奋了都忘了拍照了。
管路处理完了接着到压缩机了,坛子里办法多,我用比较简单的办法:堵住进气口工艺口,开机运行几个小时。运行时用手堵住排气口,还挺有力,喷出来的冷冻油也是清澈透明的,压缩机应该没什么问题。高低压吹完了,就开始复原管路了,其实按理说吹了这么多下,系统内已经没有制冷剂了,不过焊接的时候还是有点害怕,总害怕一不小心爆炸了。这不,焊接到毛细管时,原先剪断的毛细管要把残留在过滤器内部的毛细管给拔出来,于是加热过滤器根部是,总是会喷出火苗,给我吓坏了,又硬着头皮拔了出来,哎?不对啊,这小口子怎么让焊料堵住了...因为坛子里师傅说原机过滤器要好一些,于是我也想留住原机的过滤器。不过这个焊料堵住了咋整呢,在高压管处加点压,然后焊过滤器端应该能把焊料吹出来吧...于是加了0.1Mpa的氮气,开始焊接过滤器细端,果然焊料一融化就被吹出来了,一同吹出来的还有大量大量的烟雾,吓得我关掉焊枪跑的远远的,生怕他炸了。烟雾消失后我心想这么多烟雾...这过滤器还能要么....等烟雾消失后,我仔细一看,这口子到时没堵了,不过这个大小毛细管也穿不过去啊...折腾了半天还是得换过滤器。(话说各位保留原机过滤器时都是怎么操作的?)
换好过滤器,吹好管路,压缩机清过水分,就开始复原管路了,焊好高压低压,以及工艺管。开始准备抽空加雪种了。