图8:异常传感器图象
表1:异常成像分析处理表:
问题 | 原因 | 处理方法 | |
1 | 数据毛刺 | 三角成像区有赃物或纸带 | 清理标定架表面 |
镜头脏. | 清理镜头 | ||
激光投射到调整螺钉 | 移动镜头避免照射调整螺钉 | ||
2 | 边沿丢失 | 镜头位置不合适 | 移动镜头使投射光带完整 |
镜头上有脏物 | 清理镜头 | ||
3 | 距离不对 | 镜头离标定架三角区太远 | 检查镜头位置 |
4 | 距离不对 | 镜头离标定架三角区太近 | 检查镜头位置 |
5 | 丢失数据 | 线路、硬件软故障 | 检查线路、硬件及扰动等 |
6 | 成像区偏离 | 镜头位置偏到一侧 | 移动镜头,使投射光线在三角区的成像位置合理 |
7 | 位置偏离 | 镜头距离三角顶点太近 | 激光线离顶点距离至少应远于15%,或离三角底面远于5% |
8 | 反射或间接光线 | 三角区表面刮痕 | 用三角形黑色胶纸等粘贴覆盖三角区,但不能刷黑漆 |
环境光线影响 | 移开或关闭环境光源 | ||
9 | 没有数据 | 镜头被盖板盖住 | 移开盖板 |
10 | 边沿反跳变 | 较强环境光线影响 | 改善遮光条件 |
8实际维修效果及意义
由于采取了一系列措施,该质量问题逐步得到控制,并不断改善。现在,该设备已经完全正常,能够高质量地进行装配调整。
这次彻底的对跑偏原因的解析,系统地找到了车辆跑偏的各类原因,解除了一直以来大家对跑偏原因的朦胧认识。排除了多种原因积累导致的跑偏这一长期质量问题。实际上,这一批量跑偏现象在红旗车生产时就间断地出现过,一直没有明确结论,到MAZDA6生产时,越来越显得严重。
经过我们的摸索和总结,得出了四轮定位仪的整车方向性相关因素及有效的控制方法,为MAZDA6乃至其它车型的生产装配提供了指导性的工作方法和依据。并推动形成了目前的质量控制流程和体系,对确保产品质量,提高产品信誉有着极其重要的意义。