小铲车刹车泵维修,小铲车刹车泵怎么排空气

首页 > 机械设备 > 作者:YD1662023-06-27 21:51:06

作者:陈慧慧 裘春磊 陈国友

1. 故障现象

客户反馈数台某型号装载机发生了制动失灵故障。该故障主要表现为制动动作时有时无,制动后不能立即停机。初步分析该故障为制动泵存在问题。

2. 制动泵工作原理

该型装载机制动泵由气缸活塞1、回位弹簧2、活塞杆3、储油杯4、密封垫5、制动泵活塞6、制动泵7等部件组成,如图1所示。

在没有制动时,储油杯4与制动泵7液压油腔相通,制动液通过油腔A、油孔B流入油腔C。制动时,压缩空气从进气口进入,推动气缸活塞1克服回位弹簧2的阻力,通过活塞杆3推动制动泵活塞6右移。与此同时,密封垫5封闭油孔B,将制动泵7油腔A、C分隔开,使C腔内的制动液产生高压,从而驱动制动缸实施制动。

解除制动时,压缩空气从进气口返回,气缸活塞1和制动泵活塞6在回位弹簧2弹簧力作用下复位,油孔B打开,制动泵7的A、C腔重新相通,制动缸内的制动液流回制动泵7内。若制动泵7内的制动液过多,多出的制动液经A腔流回储油杯7内。

如果制动解除过快,制动液未能及时随活塞杆3返回制动泵7的C腔,则制动泵7的C腔内将形成真空。在大气压力作用下,储油杯4内的制动液经过小孔B补充到制动泵7的C腔。当再次踏下制动踏板时,制动效果就会增大。

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图1 装载机制动泵结构

1.气缸活塞 2.回位弹簧 3.活塞杆 4.储油杯 5.密封垫 6.制动泵活塞 7.制动泵

A、C——油腔 B——油孔

3. 故障排查

为找出故障部位、消除安全隐患,我们根据故障现象,结合制动泵工作原理,通过拆解2台制动泵进行排查,结果发现制动泵存在2处问题:一是制动泵活塞6上的O形密封圈截面直径比图纸要求的尺寸大了0.1~0.2mm;二是回位弹簧2比图纸要求的尺寸短了10mm。更换符合图纸要求的O形密封圈和回位弹簧2后试机,故障现象消失。制动泵活塞上的密封件如图2所示,不合格品与合格品回位弹簧比较如图3所示。

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图2 制动泵活塞上的密封件

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a 不合格品 b 合格品

图3 回位弹簧比较

4. 原因分析

分析认为,回位弹簧2偏短造成回位弹簧2压缩量不足、弹力减弱,解除制动时,活塞杆3不能回位;制动泵活塞6的O形密封圈直径过大,造成制动泵活塞6与制动泵7缸体内圆配合过紧,制动泵活塞6伸出和回位阻力较大。

当装载机在行走过程中制动时,制动泵活塞6向右移动受阻,导致液压制动泵7制动力不足、车辆制动疲软;当解除制动时,因制动泵活塞6上的O形密封圈配合过紧以及回位弹簧3长度不足,造成制动泵活塞6向左移动受阻,不能迅速回到原位,导致液压制动泵7缸体内制动液补充不足、进而致使再次制动时制动力降低、制动失灵;当连续踩踏制动踏板,或装载机产生颠簸时,可使制动泵活塞6偶然回到原位、产生足够的制动力,此时装载机制动有效。

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