我曾遭遇过前模斜抽芯油缸防退结构失效的惨痛经历。不知诸位是否有过类似的成功或失败案例?
大家好,我是罗工。在网上看到各位大师分享了各种防退方案,但我想分享一下自己的失败经验。希望能对大家有所启示。
请看这张结构资料,这是前模斜行位的运动方向,角度约为45度。行位与油缸的运动方向通过踢槽连接。
让我们看看这个指动防退结构,中间有一个大约9毫米的平位。原理是当油缸将平位抽完后,行位才会运动,从而达到防退的效果。
这个行位长约2.7厘米,面积约为47平方厘米,压力约为30吨。我们使用的油缸缸径为63毫米,推力约为16吨。从数据上看,这个油缸无法承受行位的压力。一旦油缸向后退,即使使用品牌挡位,行位也会向后退。
因此,我们的防退结构失效了,导致产品出现了0.5毫米的台阶和披风,窗口位置也发生了变化。
我们尝试了多种方法解决后退问题,包括使用耐磨块增加行位压力,但实际效果不佳。第二种方法是使用单向法或逆向法,但只能增加约20%的压力,因此也被放弃了。第三种方法是直接增加钢筋直径,达到63毫米。根据理论数据,可以增加到125毫米,但这将导致成本大幅增加,一个油缸可能需要上万美元。即使增加了钢筋直径,也无法保证完全避免油缸后退,因此我们最终选择了放弃防退结构,改为甲三板结构。
这样做可以一劳永逸。从我的总结来看,指推相间的平位应垂直于行位方向,而不是平行于油缸方向,以达到顶住行位的目的。因此,我们一定要慎重使用防退结构,尤其是在大型行位上,因为压力非常大。一旦防退结构失效,就需要进行大规模修改。
请大家关注我的下一个视频,我会分享一些我做过的案例,包括不同的防退结构。谢谢大家。