2.与加速度反馈功能的比较
3.使用注意:
1)根据机床的共振频率和共振强度,有时反而会引起机械共振。该
情况下,请勿使用本功能。
2)使用本功能后不能使用如下功能:
速度环路增益倍率,加速度反馈功能,N脉冲抑制功能。
通过微分电机的速度反馈信号获取加速度,子啊该加速度上应用加速
度反馈增益,对转矩指令进行补偿,来抑制速度环路的振荡。
参数设定:
1.加速度反馈增益No.2066 设定值-10~-20
注意点:
1)加速度反馈增益过大时,在加减速中会产生异常声音或振荡,请调低设定
值。
2)使用速度环路比例项高速处理功能时,本功能无效。
停止时比例增益可变功能
通常,施加在电机上的负载惯量较大或提高响应性时,应提高速度增
益或负载惯量比。但当设定过大时,电机停止时会产生高频振动。本功能
未有在停止中调低速度环路比例增益(PK2V),才可以抑制停止中的振
动,较高地设定速度增益。
参数设定:
1.功能位No.2016#3 0:不使用1:使用
2.停止时比例增益可变功能停止判断水平No.2119
设定内容:2~10(检测单位:1um)
20~100(检测单位:0.1um)
3.停止时比例增益可变功能有效时百分比No.2207#3 0:75% 1:50%
.N脉冲抑制功能
停止中的电机的微小运动,将会通过速度环路的比例项而放大,由此引起
振动。N脉冲抑制功能是用来抑制此类停止时的振动功能。
参数设定:
1.功能位No.2003#4 0:不使用1:使用
2.N脉冲抑制水平参数No.2099 400表示检测单位1脉冲
tandem轴震动调试
衰减补偿功能:
为了提高串联控制的稳定性,如果主轴和副轴存在速度差,则在副轴端或者主
轴/副轴两端都进行转矩补偿,以使速度差为成为0。对刚性较低的机床产生的
振动(共振频率从数Hz到数十Hz)有效果。
参数设定:
1.功能位No.2008#7 主轴和副轴均设定0:仅对副轴有效。
2.速度反馈平均功能有效No.2008#2=1
3.设定适当预载值No.2087
主轴400,副轴-400(相同方向)以50为单位向上调整,不超过800
4.如果使用双位置反馈功能,时间常数No.2080设定200左右,调整参数,使
轴趋于稳定。
5.相位系数a No.2036,仅副轴设定512。
6.衰减增益Kc No.2036,仅主轴设定3277,调高或者调低此值,以使振动变小
震动调试案例分析
案例分析:
一、卧加(0iMC),X轴全闭环,F4000以上进行移动出现间隔的振动,并伴
有啸叫。
1)分析如果光栅尺有问题或参数设定不当,不应该有速度区域问题。疑机
械共振引起。
2)改为半闭环出现相同振动,且也是在F4000以上,使用HRV滤波器,降
低PG,VG等方法调试,但无法消除故障。判断为机械故障引起。
3)检查丝杠,丝杠螺母,联轴器,轴承,未发现明显问题。后通过更换丝
杠解决。
4)检查故障丝杠,发现丝杠螺母套内有金属丝状异物。半闭环,全闭环下
测试,振动和啸叫均消除,问题得到解决。
二、龙门6035(0iMD)半闭环调试正常后,改为全闭环控制。Y轴每次定位结
束后出现频率较为缓慢的晃动(不是振动),且不停止。
电话指导厂家进行了全闭环振动抑制的调试,降低了PG,VG,现象依旧。
系统侧无法解决,要求厂家排查机械原因。最终确认为读数头支架过长,钢板较
薄,刚性不足,导致启动或停止时不稳定,更换支架后,问题解决。
三、龙门3202(0iMD),X轴经常出现445报警,且放置重量大的工件时,机
床抖动——使用机械速度反馈功能,并降低PG至1800。机床放置不同重量的工
件,也能稳定运行。
分析根本原因——X轴反向间隙大导致445报警,并导致全闭环下机械动态性能
不稳定,只能设定较低的PG使用。
小窍门:
通过伺服监控画面确认全闭环位置反馈脉冲数(No.2024)设定是否正
确。
方法:手动方式,以F1000~2000的速度移动该轴,观察实际位置增益,若与
No.1825设定值接近,则设置正确。否则,设定有问题,需修改确认。
设定有误结果:插补加工圆弧存在问题,也可能导致轴振动。
转发 评论 加关注