去除超厚水垢的最佳方法,消除厚厚水垢最有效的方法

首页 > 生活 > 作者:YD1662024-06-19 10:07:46

摘 要 :针对某钢铁 集团公司干熄焦锅 炉水冷壁 管内壁 5mm超厚水垢 的清洗进行大量研究分析 ,最终通过合理的先进清洗工 艺,将锅炉水冷壁 管 内壁水垢彻底 清洗干净 ,除垢率达到 90%以上.该锅 炉运行 5年来再也没 出现爆 管事件。

关键词 :干熄焦锅炉;爆管;化 学清洗

1 概 况

2012年 4月某钢铁集团公司干熄焦锅炉投入运行 ,至 2012年 9月仅仅运行 5个月 ,就 出现多次爆管事件 。并且爆管间隔时间越来越短 ,爆管数量越来越多 .造成锅炉无法正常生产 ,给公司效益带来重大损失。该钢铁集团公司组织专家对爆管原因进行分析认为 :经割管检查 ,管 内水垢厚度达 4~5mm,在这样短时间内形成大量水垢 的主要原 因是锅炉投运前没有经过化学清洗 ,且锅炉采用工业用水 ,水质不达标 ,因此在锅炉水冷壁 内壁短时问 内集聚大量水垢 。由于水垢的传热系数低导致水冷壁管过热爆管。于是决定对锅炉进行彻底化学清洗 ,消除爆管隐患。

2 锅炉特征及 热力 系统简介

干熄焦锅炉为高温 、高压单汽包集 中下降管 自然循环锅炉 。设计参数 :锅炉蒸发量 87.5t/h;过热蒸汽温度 540℃ :过热蒸汽压力 9.8MPa;给水温度104 ℃ 。给水经省煤器连接管进入汽包,由 3根 qb377minx25mm集 中下降管分送至水冷壁下联箱和蒸发器下联箱 ,经水冷壁和蒸发器加热后上升到上联箱 ,再 由升汽管进入汽包汽包材料 为 19MnR,水冷壁管 、蒸发器和省煤器材料 为 20号碳 钢。

3 爆 管原 因分 析

该钢铁集团公 司对锅炉爆管原进 行了分析。由于锅炉运行仅 5个月.对爆管水冷壁进行了检查,发现管壁内侧有 4mm左 右厚的水垢 。根据传热学原理及传热计算 q=kA△t,传热量 Q与传热系数K及传热温差△t 成正 比例。而传热系数 K=I/R,与传热体的热阻 R有关 ;热 阻 R=δ/λ,热阻与传热体的厚度δ 成正 比.与传热体 的导热 系数 λ成反 比。锅炉水冷壁管束内部形成水垢后总的传热系数 K 0=δl/λ1 δ2/λ2),其中 δl、λ1、δ2、λ2分别为水冷壁 、水垢 的 厚度 和 导 热 系数 。锅 炉 在 额 定 负倚 运 行 时 ,锅炉水冷壁管必须保持吸收达到额定负荷 的热量 Q不变,由于传热面积不变 ,总传热 系数 K0与传热温差 成反比。根据铁的导热 系数是 45W/(m·K),氧化铁 、硅 酸盐 和硫 酸盐 等水垢 的传热 系数约 为0.23W/(m·K).而 该公 司水 垢厚 度达 到 5mm,根 据总传热系数计算公式得总的传热系数约为原传热 系数的 1/5,因此锅炉水冷壁内 、外温差要大幅升高至原来的 5倍 ,从而导致水冷壁管超温爆管。

4 垢样分析和管样小试

4.1 垢样 分析

对锅炉水冷壁管的垢样分析结果如表 1所示。垢外观灰 白色,检测时问为 2012年 9月。

去除超厚水垢的最佳方法,消除厚厚水垢最有效的方法(1)

4.2 样管小试

由于该锅炉没有严格按照锅炉监察规程进行生产运 行 .导致 水 冷 壁 内壁 短 期 内形 成 大 量 水 垢 。既要清 除水 垢 又要 保 证 锅 炉 设 备 的安 全 ,需 要 进 行周密详细的试验 ,采合理 的药剂 ,公 司制定了多套药剂和清洗 工艺的试验方案进行小试。由于垢样中含有 25.62%的

去除超厚水垢的最佳方法,消除厚厚水垢最有效的方法(2)

和 8.17%的 SiO2,,这两种垢都不易 于进行 酸洗 ,冈此 多套 小 试 方案 中仅 有 两 套 配 方的除垢 率达到 70%以 上。根据公司清洗经验以及小试 与现场 清洗 的 情况 差 异 ,公 司经 过 优 化 后 调 整 了有效 药剂 比例 和锅 炉 关键 步骤 的清 洗 时 间及其 他措施 ,制定 了一套不同于常规的锅炉清洗工艺和方法 。具体情况见图 l~图 3。

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