罗拉车怎样调时间,卡罗拉怎么调正确的时间

首页 > 车主 > 作者:YD1662024-01-07 06:09:19

5. 3 TG 电压值调整试验

5. 3. 1 并合数的调整

为进一步验证我们的分析,在 FA1322A 型并条机上改纺 JC 26. 4 tex 纱(条子定量 19 g/5 m), 并合数由5根改为6根,输出定量16 g/5 m,总牵伸7. 125 倍。调取 UQA 数据和 TG 信息,A、B 眼的实际总牵伸分别为 7. 5 倍、7. 6 倍(见图 4),D 值 A 眼是-5. 7%,B 眼是-6. 7%。两 眼的D值相差不大,但D 值负偏差,且超出 ±5% 的正常范围,因此电压值还需要进一步调整。

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从 TG 信息可以看出,实时电压变成了A 眼-1 555 mV,B 眼-2 178 mV(见图 5)。

由此可见,在喂入条子定量不变的情况下, 增加并合数,实时电压值会增大,处于负偏的 D 值绝对值会变小。这是因为自调匀整 TG 罗拉的 选配,是以插入 4 mm 的测量块时电压值显示在 0 mV 左右为标准的,也就是说默认的喂入须条 的纤维量受压后的厚度为 4 mm,当实际喂入的 条子定量偏小时,凹凸罗拉间隙的充盈度不足,造成实时电压值偏小。因此增加喂入条子的定 量或者增加并合数,进而增加喂入凹凸罗拉间隙处的纤维量,使之达到标定时的凹凸罗拉隔距4 mm 左右厚度的标准,或者说是纤维压缩厚度在 2 mm 时,才是最理想的状态。

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5. 3. 2 并合数 喂入定量的调整

根据并合数调整的结果,在并合数改为6根的基础上,进一步将喂入条子的定量加 大到20. 5 g/5 m,喂入须条的总量由最初的 95 g/5 m增加到 123 g/5 m,分 别 在 FA1322A 型 和 D81L 型并条机上进行测试,结果见表 6。

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从表 6 中的电压值可以看出:

(1)优化调整后,喂入定量和 TG 罗拉已经基 本匹配。FA1322A 型并条机的实时电压值负值 已经接近为 0,说明喂入条子的压缩厚度已经基 本接近 4 mm,这时 TG 罗拉的工作状态是比较适 宜的。

(2)D81L 型 并 条 机 的 实 时 电 压 值 在 -2 000 mV 左 右 ,由表 5 可知,喂入条子的 凹凸罗拉隔距在 3. 5 mm 左右,纤维压缩厚度在 1. 5 mm 左右,也基本上是符合生产要求的。

(3)从显示的电压值来看,在同样的工艺条 件下,D81L 型并条机显示的电压值与零点差异 大,这说明该并条机所配的 TG 罗拉要大一号,这 种情况下,D81L 型并条机所配的 TG 罗拉要小一 档,以保证更适宜的匹配度。

(4)在实际生产中,要结合本公司条子的定 量情况,精心选择 TG 罗拉,或者多配几档 TG 罗 拉,以更好地适应不同条子定量的生产要求。

6 某公司 TG 电压值的优化案例

某公司 FA1322A 型并条机末道全部采用 7 根并合,调取 TG 信息和 UQA 数据,TG 名义电 压值都稳定在 200 mV 左右,实时电压在 600 mV 左右,实时电压和名义电压相差较小(见图 6)。说明该公司喂入的纤维量恰巧在 4 mm 厚度偏大 一点的位置,这是很好的位置,自调匀整的波动 范围很小,处于良好的工作状态。

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